冀东油田回注水处理药剂的评价与应用
【摘要】针对冀东油田回注水处理所存在的水质悬浮物和细菌含量超标问题,评价研究了回注水处理用净水剂、絮凝剂和杀菌剂;优选的净水剂和絮凝剂配伍性好,在柳一联应用后,使得回注水的悬浮物去除率由72.7%增加到93.9%,杀菌剂在南堡应用后,可将SRB菌、FB菌及TGB菌全部杀死,达到油田回注水的水质标准。
【关键词】冀东油田 回注水 净水剂 絮凝剂 杀菌剂 现场应用
注水开发是油田最为广泛且行之有效的开发方式,通过注水保持地层压力是确保油田长期稳产,提高开发效果的基本措施。在油田注水开发中,注入水水质的好坏直接影响开发的效果。注入水水质不能对储层渗流物性及其非均质性产生较大影响,良好的水质是提高油层水驱效率、石油储量动用程度,获得较好的开发效果重要保证。大多数低渗油田注水开发动态表明,当注入水中悬浮物、油、细菌等超标时,会直接导致油层渗滤端面堵塞,造成储层污染,还会引起严重的管线及设备腐蚀。
1 冀东油田回注水处理现状
冀东油田陆上区块的开采方式主要为注水开发方式,通过向地层注水来弥补因采油而造成的地下亏空,并起到驱动原油的目的。冀东油田注水水质标准是根据油田各注水区块地层渗透率情况,结合SY/T 5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》标准而制定。冀东油田在四座联合站建设了污水处理系统,通过不断完善和扩建改造,以采用二次隔油、二级过滤、三级过滤及浮选工艺对污水进行处理。但是在污水处理系统运行过程中,仍然存在着部分回注水水质超标的问题。
2 室内研究
油井开采的不同阶段,采出液的成分变化较大,为此使用的化学处理药剂也需要进行相应的调整。针对冀东油田回注水水质存在的问题,开展了回注水处理用净水剂、絮凝剂和杀菌剂的室内研究。
2.1 净水剂、絮凝剂评价
2.1.1 实验方法
(1)样品准备
水样:取自柳一联三相分离器水出口
药剂:净水剂:现场药剂、JRPF-2#、TS-761C;
絮凝剂:JRX-4絮凝剂、新邦1#、新邦2#
(2)仪器及试剂
TU-1901双光束紫外可见分光光度计、混凝试验搅拌机、浊度仪、无水氯化钙或无水硫酸钠、石油醚
(3)实验步骤
将待处理水样预热至55℃;量取500mL于烧杯中,加入定量的不同净水剂,开启混凝试验搅拌机,在转速200r/min下搅拌 1min,在转速100r/min下搅拌3min;完成后将其倒入500mL烧杯中,静置于55℃水浴1h,取中部清液于比色管中测其水含油。再分别取3管100ml清液于比色管中,分别加入定量的不同絮凝剂,振荡摇匀,放入水浴中恒温1h,取比色管中部清液于试管中测其浊度,观察现象。
2.1.2 实验结果
柳一联现场所用净水剂和JRPF-2#除油效果相当,T S-761C除油效果稍好于JRPF-2#;在絮凝剂加量相同的条件下,净水剂的加量越大,絮凝效果越好;新邦1#和2#与净水剂配伍处理效果好于JRX-4絮凝剂,其中新邦2#处理后水样矾花大且紧实,效果最好。
选用TS-761C净水剂后,进一步评价JRX-4絮凝剂与新邦2#絮凝剂的处理效果。
2.2 杀菌剂评价
2.2.1 实验方法
(1)样品准备
水样:柳一联、庙一联及南堡外供泵房水样作为实验用样
药品:1227、SJJ-1、TS-789A、TS-789B、TS-838、79D、BHS-06、金沙1# 、JRSJ-3。
(2)仪器及试剂
恒温培养箱、腐生菌、铁细菌和硫酸盐还原菌测试瓶。
(3)实验方法
按照SY/T 5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》中5.6方法进行测定。
3 现场应用
3.1 净水剂和絮凝剂在柳一联现场应用效果
2011年3月28日,室内评价研究的净水剂TS-761C和新邦2#絮凝剂在柳一联现场得到了应用,药剂投加当天,净水剂和絮凝剂的加药浓度较以前均降低了10mg/L,更换药剂后,跟踪检测了柳一联一沉出口和外输回注水的含油以及外输回注水的悬浮物含量,见图1:
由图1可知,柳一联更换净水剂和絮凝剂后,一沉出口水含油、回注水含油及回注水悬浮物含量均有明显降低趋势,尤其是回注水悬浮物含量均在2mg/L以下,达到标准要求。
3.2 杀菌剂在南堡现场应用效果
2011年4月2日,室内评价优选的杀菌剂JRSJ-3在南堡开始投加,现场加药点设在接收水罐前,杀菌剂起始加药浓度为100mg/ L,加药周期为3天。药剂投入使用后,连续3天取回注水检测细菌情况。
4 结论
(1)针对冀东油田柳一联回注水悬浮物超标问题,室内评价优选了比现场除油更好的净水剂,并优选了与净水剂配伍性能更优的絮凝剂,使悬浮物去除率由72.7%增强到93.9%。
(2)针对冀东油田柳一联、庙一联及南堡回注水所存在的细菌超标问题,室内评价优选了适合三个站杀菌处理的杀菌剂,可将SRB菌、FB菌和TGB全部杀死,尤其对SRB菌处理效果更明显。
(3)优选的净水剂和絮凝剂在柳一联回注水处理系统投加后,回注水质含油和悬浮物均未出现超标情况,且降低了现场加药浓度;优选的杀菌剂在南堡回注水处理系统应用后杀菌效果明显,满足现场需求。
参考文献
[1] 万仁博,罗英俊,等.采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,2001
[2] 周孙彪,康宜华.油田采油污水回注处理技术回顾与展望[J].石油机械.2002,30(12):38-41
[3] SY/T 5329-94.碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法
作者简介
高毅, 1984年生,助理工程师,毕业于中国石油大学安全工程专业,现在主要从事油田污水处理方面的科研工作。
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